針對翻車機編碼器信號受干擾而導致設備故障率高,影響翻車機工作這一問題,制定方案并進行多項創新改造,不僅降低了設備故障率,大大提高了生產效率。 長期以來,翻車機因編碼器信號受干擾導致不能全自動運行,需要手動操作完成作業過程,
每次翻卸車輛都不穩定,經常出現中途中斷作業的問題,且多次從設備廠家請來專業技術人員,都未徹底解決。于是,運用段組織技術骨干進行攻關,制訂對策方案,經多次實踐,大膽創新,他們通過制作增加新的接地極,將強電接地和編碼器的抗干擾接地有效地分離;用塑料管代替專用聯軸器,制作尼龍螺栓代替金屬螺栓,從編碼器位置徹底隔離強弱電接地線;縮短信號線路,降低電阻和電抗,減小編碼器信號衰減;變更抗干擾濾波電容;重新分離布置配電室內地溝電纜,避免強弱電纜、交直流電纜交叉混雜的問題;改變編碼器型號,解決編碼器發生故障后短時間內無法找到原裝型號備件問題。
這六項重點的創新嘗試,終于穩定了編碼器數據,使翻車機全自動運行得到可靠地控制,徹底解決了這一難題。